案例描述:送修冰箱是一台东芝gr204g直冷式电冰箱,制冷系统管道内漏,导致电冰箱补充制冷剂后仅使用10天就不再制冷。
故障电分析:询问用户得知该电冰箱使用近10年,曾请维修部修理过.并重新补充制冷剂后仅使用10天左右,不再制冷。
对制冷系统决定采取分段检漏,在工艺管处焊接好真空表,焊开压缩机低压吸气管.将压缩机一端封闭,低压管另一端接真空表,将过滤器与毛细管焊接口焊开.两段分别焊死。
从两只真空压力表上充入氮气试压,当工艺管口充入氮气达0.4mpa时.听到两侧冷凝器明显漏气声.继续充压置0.6mpa时,两侧钢板与箱体内的聚氨脂脱层声明显,且两侧呈现弧形。冷凝器明显内漏。在低压段充入氮气达0.8mpa,18小时后用力降下为0.72mpa,这说明蒸发器管道也存在内漏。
针对上述故障.决定将冷凝器、蒸发器管道进行更换。蒸发器选用gr204型,嵌入式蒸发器.从冷冻室打孔后将蒸发器嵌入.从后背挖开引出两端管口。在后背左上方找到毛细管与蒸发器管道连接处,气焊将蒸发器管道切断.再将毛细管焊接处焙开。将毛细管与嵌入的蒸发器左边管道焊接好,整形置入挖开部位的空余位置。右边将下蒸发器铜铝接头与嵌入式蒸发器管道相焊接,焊接时需先整形好两根管子的摆放位置.快速焊接好接头。
从低压端真空压力表上充入0.8—1mpa氮气试压.24小时后检查无泄漏.即进行发泡。将聚氨脂发泡剂按1:1混合搅拌后.放置在需发泡处,然后将挖开铁皮盖好,10分钟后固化稳定。
对于冷凝器泄漏情况.决定采取后背装钢丝式冷凝器.选好合适尺寸的冷凝器后.在后背钢板上钻四个φ8mm孔,用自攻螺钉将冷凝器固定好,再将制冷管道连接好。整个制冷系统再进行一次氮气试压,充入1mpa氮气,保压24小时后表压稳定,对系统进行真空处理并充制冷刑.试机后冰箱恢复正常制冷。
该冰箱修复后,原门框防露管废弃不用,在夏季会出现凝露现象,但不影响使用。(中国易修网)