案例描述:送修冰箱是一台bcd-166b直冷式电冰箱,由于修理压缩机时工艺操作不严,导致刚修复的压缩机又出现冰堵故障。
分析与检修.出现这种故障是由于修理中操作工艺不严造成的。在更换机组过程中,除认真用汽油清洗并注意安全防火外.要严格测量电机定子与转子之间的间隙并保持一致外,封装前干燥处理水分亦十分重要。
一台机组从锯壳、清洗、拆装线包到封装.即使换用现成的线包起码也要一天时间。尤其在炎热的夏季.空气湿度大.操作中难免有手汗粘到机件上.手汗未干就封装使用.机内的水分靠允氟前在常温下用真空泵无法抽出.从而造成开机出现冰堵故障。
具有烘干设备的维修站,可采用烘干法进行排湿。在没有烘干设备的情况下,可以利用机组运行的方法排湿,具体操作步骤如下。
把机组吸气管用橡皮塞塞紧或加短管用焊锡封死.开启机组,夏天室温30℃时.机组运行2—3小时。外壳可达70℃以上.此时排气管有少量水蒸气排出.管口并有水滴出现.机组运行5小时小时,可见排气管下端地面上有直径50mm大小的水迹,用量可达到3ml~10ml的水,大约5小时后,排气管再无水滴出现时,则停止运行。
分析认为:机组自身运行2小时后,机内温度增高到可使水分蒸发而自身排出.从而达到干燥水分之目的。在排湿中防止机组过热过负荷,终用温度和钳形电流监测.电流应稳定在0.6a~0.7a左右.外壳温度不超过85℃。(中国易修网)
无论是机组换线包,还是排气内管裂开.吊簧震断等凡是需锯开的机组故障、均可采用此种方法。